编者按:
今年是上海仪电开启新的百年征程,持续深耕产业新赛道、推动优化提升的改革创新之年。围绕上海仪电改革深化提升行动工作方案(2023-2025年),广大干部员工结合年度重点任务,传承百年仪电精神,在重大项目、技术攻关、市场拓展、服务保障、精益生产、改革提升等方面奋力拼搏、锐意进取,以实际行动推动企业高质量发展,在上海加快“五个中心”建设的新征程上彰显国资国企担当作为。
“仪电互联”近期推出【再提升·见行动】系列深度报道,呈现仪电干部员工在企业改革深化提升新征程上的坚定信念、创业热忱、拼搏精神,敬请关注!
在工业自动化生产过程中,力传感器发挥着重要作用,它可以帮助设备实现高精度、高效率的自动化控制。力标准机是力值量传的标准设备,能够确保各行业力值计量器具的准确性。开展超大力值传感器研究,构建超大力值试验能力,有助于提升我国大力值传感器领域的技术水平,不断提高行业整体基础技术和共性技术能力。
然而长期以来,国内在超大力值传感器领域、特别是60MN及以上的研制和生产领域处于空白状态,应用在关键工艺和重大设施的传感器基本全部依赖国外进口产品。这不仅造成我国重大项目的建设成本居高不下、备品备件“卡脖子”,而且由于国外产品设置技术壁垒,严重影响了国内工厂设施设备的稳定运行。
为打破超大力值传感器被国外产品垄断的局面,上海仪电主动担当,旗下上海工业自动化仪表研究院有限公司面向工业领域超大力值测量及应用需求,于2019年承担起上海市工业强基专项“超大力值传感器和100MN力标准测力机研制及应用”项目。
100MN力标准机装置的总重量约500吨,其中最重的结构件约80吨,四根方立柱的长度近12米,约30吨/根,需从20米高的安装孔中垂直吊装进入场地,并直接安装就位。不仅安装难度极高,而且由于结构件重量重、长度长,吊装存在较大安全风险。项目研发团队通过反复验算、建模,并结合实地测量,最终确定了安装施工方案和安全防护方案。2021年1月25日,正值料峭寒冬,一清早,随着四辆巨型运输车抵达自仪院松江分院,项目迎来了最为重要的建设环节——力标准机主体设备吊装。
在项目研发团队、安装技术人员、安全管理人员的全力配合保障下,主体设备仅用2天就一次吊装就位,确保了安装过程的安全可控。
2021年初,在100MN标准测力机建设调试阶段,受新冠疫情影响,项目调试进程也遇到了挑战。为保障设备研制进度,自仪院项目研发团队、安装技术人员发扬奉献精神,勇于担当、迎难而上,连续两个月驻守现场展开了持续调试。
在一次调试中,在回程卸压到3000吨时,突发液压无法正常卸载,问题非常棘手。调试人员尝试通过松动管路密封卡套螺帽,实现液压缸的卸荷。刚松开3圈时油液四射,调试人员在保障安全的前提下,浑然不顾全身淋满了液压油,当即先控制住了液压油管。最终查明原因是由于狭小的阀芯被堵塞进而导致回油不畅,问题得到了及时解决。
最终,项目团队克服重重困难,顺利完成100MN标准测力机一次性满负荷加载试压试验,为项目后续落地应用争取了宝贵时间。
自仪院充分发挥转制科研院所的经验优势,项目研发团队齐心协力、众志成城,着力攻克关键核心技术难题,陆续突破了材料研制难关、传统热处理工艺、传感器结构优化等多个瓶颈。其中,“精度检测方法技术”一举获得美国、欧盟、日本和韩国多项国际发明专利。
2020年6月的一天,大家满怀期望地等待着由新研制的金属材料试制的测力传感器性能测试结果。直线度12.67%!新研制材料还不如普通钢材的性能,这种材料还能做传感器吗?这个结果给了项目研发团队“当头一棒”。是材料本身的问题,还是敏感元件植入的问题?迅速调整好心情状态,项目团队开始通宵达旦地分析讨论,终于找出问题在于采取的热处理制度不能满足传感器的要求。分析结果指明了努力方向,经过艰苦攻关,最终制成的测力传感器性能得到了大幅改善,这意味着我们在传感器材料和热处理工艺方面向前迈出了一大步。
自2019年开始,项目历时4年时间,成功研制70MN超大力值传感器,以及国际首台套100MN力标准测力机装置,综合技术达到国内领先、国际先进水平。
从2023年起,项目研制的超大力值传感器、张力传感器及测量系统装置,已经在国内钢厂几十条热轧或冷轧生产线现场进行了国产化替代应用,并走向海外市场。通过持续完善改进,产品已达到与国外同类产品的同等技术水平。
第24届中国国际工业博览会
2024年9月24日-28日
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